這次實驗得到的最重要的莫過于傳感器斷路時采集的不同名義載波電壓。管腳1和管腳2之間缺失的分流電阻是該信號波形發(fā)生改變的主要原因。 故障車輛 雖然我們在故障調查開始時發(fā)現(xiàn)故障碼在接通點火鑰匙瞬間就被記錄,但是經(jīng)過進一步的嘗試,故障現(xiàn)象才再次發(fā)生。圖9至圖12展示了故障期間,接通點火鑰匙后某個特定階段輸出信號的變化過程。
圖9 —— 圖12 我們現(xiàn)在應該明確的是以上的信號都是在最后一個診斷階段獲得的。從圖9開始,我們就能看出兩個信號之間的差別,因為此時故障已經(jīng)出現(xiàn)了。與之前的一樣,A通道(藍色)監(jiān)測發(fā)動機1 2-7-8缸爆震傳感器的工作情況,而B通道(紅色)監(jiān)測另一個傳感器的工作情況。我們可以看到同樣的信號輪廓,但是A通道信號內部整體的振蕩信號卻有所缺失。此時電子控制模塊可能仍然在試著發(fā)送振蕩信號,但故障傳感器電路可能在阻止信號的發(fā)送。在故障發(fā)生期間,我們斷開了故障傳感器,而我們的猜測隨后由于電子控制模塊振蕩信號的出現(xiàn)而得到證實。 圖10和圖11顯示了振蕩信號的平穩(wěn)突變,信號越好,那么信號延續(xù)的時間也就越長。圖12所示的是故障期間能夠得到的最好的診斷信號,這樣我們并不需要為起動發(fā)動機時,電子控制模塊迅速輸出故障信息而驚訝了。在通道A上,我們可以看到載波電壓比正常值有點高,此時傳感器是連接的。在前面的實驗中,我們知道手動斷開傳感器電路能使載波電壓慢慢升高。產(chǎn)生不正常信號的原因可以通過斷開傳感器電路并檢查傳感器管腳的通斷性查找。正常情況下,管腳1和管腳2是導通的,但是電阻計檢測到這兩個管腳的電阻值徘徊在2.5 MΩ,我們可以認為傳感器電路存在斷路故障,而這也符合我們的之前“傳感器斷路實驗”的結果。 其實有更多的證據(jù)可以證明傳感器存在故障,隨后我們更換了該傳感器。 這次案例分析得到的結論僅僅是基于以上顯示的實時信號。研究這種案例的目的是為今后的診斷工作打好基礎,如果更換新的傳感器后仍然不能解決問題,那么又這么辦呢?
從左圖的裝配圖可以看出,傳感器的分流電阻深埋在其絕緣電纜內。
將傳感器拆解可以得到如上圖所示的壓電元件和導電板。傳感器的電纜連接到各個導電板上,損壞的壓電元件可能是拆解時不小心弄到的。如果壓電元件之前已損壞,那么這會導致傳感器不會對診斷做出響應。傳感器有可能是因為底座進水導致故障,因為它們的安裝位置就在發(fā)動機的底部。如果傳感器受到水的影響,那么其工作效率也很容易被察覺,而且很難想象水能貫穿需要用砂輪磨削10分鐘才能貫穿的實體。無論如何,水進入傳感器并不是問題的所在。
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